机床电器2011.3 PLC・变频器・计算机——PLc在精镗机上的应用 PLC在精镗机上的应用 刘小明(广东省清远市技师学院,511517) 摘要:可编程控制器(PLC)是以微处理器为核心,综合了计算机技术、通信技术而发展起来的一种新型、通用的自 动控制装置,具有结构简单、性能优越、可靠性高、灵活通用、易于编程、使用方便等优点。近年来在工业自动控制、机 电一体化、改造传统产业等方面得到了广泛的应用。本文简述了利用日本三菱公司的PLC(FX: 一48MT)控制器对 精镗机进行改进。 关键词:PLC;精镗机 中图分类号:TG537 文献标识码:B 文章编号:1004—0420(2011)03—0034—04 O 前言 能准确定位会导致加工位置精度不合格,质量不稳定, 容易出现废品。 精镗机是一种用来对活塞的定位销孔进行精镗加 2.3控制线路复杂,主轴电机起动过于频繁,导致设 工的设备。它主要是由机座、油压系统、滑台、主轴、动 备故障多,机械磨损大,维修困难,影响生产。 力头、送料托架、电动机和变速箱等元件组成。夹具装 在滑台上,而主轴上装有一把精镗刀,加工动作时把工 3 改进思路 件放到夹具上夹紧,控制电磁换向阀驱动油缸带动滑 3.1利用日本三菱公司的PLC(FX: 一48MT)控制器 台前进,把工件送到主轴上进行精镗加工。 取代原有的中间继电器和时间继电器。 1 改进前本机的加工工序流程 3.2采用PLC控制器后,操作控制系统设有自动和 手动状态运行,控制面板上有状态指示灯,操作简单, 如加工示意图I所示,机械夹具是装在滑台上面, 方便清晰,容易掌握。 主轴上装有一把精镗刀。手动将工件放到机械夹具上 3.3机械方面:在滑台上加装送料杆、压板和校正杆, 夹紧后,启动液压驱动油缸,带动滑台向右移动进行精 它们是用油缸来驱动的,通过换向电流阀控制其动作。 镗加工。 如图2所示,把工件排列放到托料架上,工件会自动滑 主轴和精镗刀 到送料杆内,送料杆将工件送到夹具上夹紧,再经过压 ——\一 板将工件压到位,然后通过校正杆进行定位位置校正 通鱼/[旧=U[ \ 检测,这样就可以实现自动送工件夹紧和位置校正,并 保证加工位置和精度要求,以满足加工要求。 图1加工示意图 加工步骤流程如下: 液压起动一人工将工件放到机械夹具上手动夹紧 一按下启动运行按钮一主轴旋转、滑台前进一滑台前 进到位1.5 s后滑台后退、主轴停止一后退到位后放 松夹具取出工件一循环放工件操作 2 改进前本机存在的问题 图2设备运行示意图 2.1 因为将工件放到机械夹具上加工及精镗加工完 加工流程步骤如下: 毕后,取工件等操作都是手动完成,从而使生产效率 液压和主轴起动一将工件排列放到托料架上一按 降低。 下启动按钮一送料杆前进一夹紧工件一送料杆后退 2.2 由于靠人工把工件放到机械夹具上手动夹紧,不 压板前进一校正杆前进一校正杆后退一压板后退一滑 一34~ PLC・变频器・计算机——PLc在精镗机上的应用 机床电器2011.3 表1 I/O地址分配表 输入 输入 代号 元件 XO SAl X1 SA2 功能说明 输入 输出 代号 元件 Y0 KMl 台前进一前进到位1.5 s后滑台后退一夹具放松一工 件自动滑到工件筐内 功能说明 液压电动机 接触器线圈 主轴电动机 接触器线圈 送料杆前进 送料杆后退 夹紧 放松 4 电路设计 4.1主电路 OFF为手动 ON为自动 ON为自动启动 OFF为自动停止 主轴起动 主轴停止 液压起动 液压停止 Y1 KM2 如图3所示,当合上电源总开关QS后,接通主线 路和变压器TC (变压器TC 输入电压为AC 380 V,输 X2 SBl X3 SB2 X4 SB3 X5 S Y2 YV1 Y3 YV2 Y4 YV3 Y5 YV4 出电压为AC 24 V)电源,当按下运转准备启动按钮 sB 后,接触器线圈KM和指示灯HL, 得电,KM通过 其辅助触头KM实现自锁,KM主触头吸合使变压器 TC:(输入电压为380 V,输出电压为AC 220 V)得电, 给PLC供电,同时指示灯HL 点亮,表示设备已进入 运行准备状态。当按下紧停按钮sB 。后,线圈KM和 HL ,失电,将主电路切断。M 和M 分别是液压和主 轴电动机,KM 和KM 是液压和主轴电动机的控制接 触器,FR 和FR:分别是液压和主轴电动机的保护用 热继电器。 l皇堡 J堕壁 墨I 皇 垫l圭塑皇 塑l ! AC380V 50Hz 图3主电路图 4.2 PLC I./O分配表和接线图 本设备采用了三菱公司的PLC(FX N一48MT)控 制器,输入有24点,输出有24点,共48点。输入端接 有机械开关、按钮及行程开关,输出端接指示灯、电磁 阀和接触器线圈(电压为DC 24 V)。表1为I/O地址 分配表,图4为I/O接线图。 5 操作控制说明 5.1 手动操作 当设备进入运转准备状态后,手动操作PLC梯形 图如图5所示,按下液压起动按钮sB。,接通X004, YO00和Y014接通并自锁,使接触器线圈KM 和指示 灯HL。得电,接触器KM 主触头吸合和指示灯HL 亮, X6 选择送料杆 Y6 YV5 压板前进 X7 5A3 选择压板 Y7 YV6 压板后退 XlO 选择校正杆 YlO YV7 校正杆前进 X11 选择滑台 Y11 YV8 校正杆后退 X12 sB5 点动前进 Y12 YV9 滑台前进 X13 sB6 点动后退 Y13 YV1O 滑台后退 X14 SB 手动夹紧 Y14 HL1 液压电机指示灯 Xl5 SB8 手动放松 Y15 HL2 主轴电机指示灯 Xl6 SQl 送料杆原位 Y16 HL3 送料杆原位指示灯 X17 SQ2 送料杆到位 Y17 HLd 送料杆到位指示灯 X2O SQ3 夹紧到位 Y2O HL5 夹紧到位指示灯 X21 SQ4 放松到位 Y21 HL6 放松到位指示灯 X22 SQ5 压板原位 Y22 HL7 压板原位指示灯 X23 SQ6 压板到位 Y23 HL8 压板到位指示灯 X24 SQ7 校正杆原位 Y24 HL9 校正杆原位指示灯 X25 SQ8 校正杆到位 Y25 HL L0 校正杆到位指示灯 X26 SQ9 滑台原位 Y26 HL11 滑台原位指示灯 X27 SQ1o 滑台到位 Y27 HL12 滑台到位指示灯 表示液压电机已启动运行,若需要停止运行时,按下液 压停止按钮sB 即可。当按下主轴电机起动按钮 sB ,接通X002,Y001和Y015得电,并通过Y001自 锁,使接触器线圈KM 和指示灯HL 得电,接触器 KM:主触头吸合和指示灯HL 亮,表示主轴电机已启 动运行。同样,若需要停止运行时,按下主轴电机停止 按钮sB:即可。开关SA 为OFF时,使X000也为 OFF,表示选择手动状态操作,而开关SA,选择接通送 料杆X006,当夹具放松到位开关sQ 接通X020时,按 下点动前进按钮sB ,接通X012,Y002得电,则电磁阀 YV1得电后送料杆前进,按下点动后退按钮sB ,接通 XO13,](003得电,电磁阀YV2得电后送料杆后退;开 关sA 接通压板XO07,校正杆原位开关sQ ,接通 X024,按下点动前进按钮sB ,接通X012,Y006得电, 使电磁阀YV5得电压板前进,按下点动后退按钮SB , 接通XO13,Y007得电,使电磁阀YV6得电后压板后 退。当开关SA 分别接通校正杆X010、滑台XO11,按 下点动前进按钮SB ,接通X012,YOIO、YO12得电,电 磁阀Yv7、YV9得电后校正杆、滑台前进;而按下点动 后退按钮SB ,接通XO13,YO1l、Y013得电,电磁阀 一35— 机床电器2011.3 PLC・变频器・计算机——PLc在精镗机上的应用 SAi SA2 SBi SB2 SB3 SB4 SA3 SBs SBs SBz SB8 SQ,SQ2 SQ3 SQ4 SQ5 SQe S∞SQ8 SQ9 SQ1 0 t 。 ∞M X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X10 X11X12X13 X14 X15 X16 X17 X20 X21 X22 X23 X24X25 X26 X27 FX2N一48MT PLC COM YO Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7Yl0Y11Y12Y13 Y】4 Yl5 Y16 Y17 Y20Y21 Y22 Y23 Y24Y25 Y26 Y27 24V 宁中中中中中中宁中宁中中中中中中中中中中中中 = R RKMt KM2 YV1 Yv2W3YV4YV5W6Yv7 YV8YV9YVl0HL1 HL2 HL3 HL4 HLs HL6 HL7 HL8 HL9 HLlo HLnHL12 图4 PLC I/O接线图 H卜_1 F_ ————————————— f l ll 、 J X002 X003 卜T ]———————————— l 0 4 l 5 2 3 1 00 Y000 X006 X012 X021 X017 Yo03 、 HH 啪 啪 啪 啪 l I l卜__ —— X007 X012 X024 X023 Y007 I1 Hh H lI 卜_ 卜 x013 X022 Y006 I { 卜 u.——__< 1I lX010 X01卜朴 2 X025 Y011 一 fI If卜. ———__( } 尸X0 1l X012 X027 Y013 — l I 卜 _ _—— I 1H卜 f l__ —————__( X015 X021 Y004 I卜__ _ ———— 图5手动操作程序梯形图 ■rM8002 圄 南 一 X17 i 卜— }-X20 L匝 — = X16。 — " -= ̄X23、 一 L= X25一 匝 — X22一 匣 — [ X24一 啐h—@ 11X27 图6 自动操作状态图和动作流程图 YV8、YV10得电后校正杆、滑台后退。按下手动夹紧 按钮SB,,接通X014,Y004得电,则电磁阀YV3得电 后夹具夹紧,按下手动放松按钮SB。,接通XO15,Y005 得电,电磁阀YV4得电后夹具放松。 一36— 5.2 自动操作控制 图6为自动操作状态图和动作流程图,s0为初始 状态,PLC特殊辅助继电器M8002是从停止一启动运 7行切换瞬间脉冲接通,从而使状态器S0置1。开关 SA 为ON接通X000(见图7),表示选择自动状态操 作,啪 ⅢO l 2 3 4 5 启动液压和主轴电机后接通Y000和Y001, Ⅲ 吼 啪 啪 翠翠 一送料原 位开关sQ,、放松到位开关sQ 、压板原位开关SQ 、校 正杆原位开关SQ 和滑台原位开关sQ。,分别接通 X016、X021、X022、X024和X026,当开关SA2为ON接 通XO01后,MO得电并保持,即自动操作开始运行,状 态从S0向¥20转移,Y2得电,电磁阀YV1得电后送料 杆前进将工件送到夹具处,碰到送料杆到位开关sQ 接通XO17,状态¥20向¥21转移,输出Y2断电,Y4得 电,使电磁阀YV3得电后夹具夹紧工件,碰到夹紧到 位开关SQ 接通X020,转至状态¥22,输出YO04断电, Y3得电,使电磁阀YV2得电后送料杆后退压到原位 开关sQ 接通X016,转至状态¥23,输出Y3断电,Y6 得电,使电磁阀YV5得电后压板前进,将工件压到夹 具底部,碰到压板到位开关sQ 接通X23,转至状态 ¥24,输出Y6断电,YIO得电,电磁阀Yv7得电后校正 杆前进对工件加工定位位置校正检测,当碰到校正到 位开关sQ。接通X25,转至状态¥25,输出YIO断电,而 Y1 1得电,电磁阀YV8得电后校正杆后退压到原位开 关SQ 接通X24,转至状态¥26,输出Y11断电,Y7得 电,电磁阀YV6得电后压板后退压到原位开关sQ 接 通X22,转至状态¥27,输出Y7断电,Y12得电,使电磁 阀YV9得电,滑台前进,即将工件送到主轴上进行精 镗加工,前进压到滑台到位开关SQ 。接通X27,1.5 S 后定时器 的接点动作,转至状态¥28,输出Y12断 电,Y13得电,使电磁阀YV10得电滑台后退压到原位 开关sQ 接通X26,状态转移至¥29,输出Y13断电,而 Y5得电,则电磁阀YV4得电后夹具放松工件自动滑 下到工件筐内,碰到放松到位开关SQ 接通X21,状态 一6啪一一一PLC・变频器・计算机——PLc在精镗机上的应用 机床电器20l1.3 返回S0,又进入下一个循环,从而实现了自动运行控 规定,使用设备前要根据《设备使用前指导作业事项》 制。若需要自动停止时,将开关sA 转为OFF,M0失 检查液压油容量及压力状况、主轴传动及精镗刀是否 电后,即加工一个周期至完毕后即可自动停止。 良好等事项。生产时先手动试运行正常后方可选择自 5.3操作说明 动控制操作,这样才能保证加工工艺要求,确保工件质 要遵守《安全生产规程》和《作业标准指导书》的 量要求,图7为PLC程序梯形图。 ¥24 136 -1I 0lL T 1 X025 、 i38 II i-… ¥25 I。 141 1 Il I『 , X022 、 143 11 r… ¥26 I J。 146 ]0l l X024 、 148 II r… ¥27 I I。 151 1I cTT0 Jb I / IX027 l53 II r JIl k ’TO 157 11 r… ¥28 0I 。 160 1 0lb_ X026 、 162 II r… 529 lI L 0 165 2 0 JL- X021 167 I I 。 1I 170 X016 17l II , 1l 、 X017 l73 II / ll 、 X020 175 II / lj 、 X021 l77 II , ]I 、 X022 179 II / ll 、 X023 l81 I I / ] I、 X024 183 II , I I 、 X025 185 lI , II 、 X026 187 I I , I l 、 X027 189 fI / l l 、 l9l 图7 PLC程序梯形图 6 结束语 本台设备改进后使用一年多,运行稳定可靠,设备 参考文献: 安全性高,出现故障率低,操作维护简单方便;同时,实 [1] 王兆义.小型可编程控制器实用技术[M].北京:机械 现了自动送料、定位校正、检测加工,能够保证加工精 工业出版社,2004. 度要求,大大降低了不合格率,提高了产品质量。改进 [2] 应崇.电机及拖动基础[M].北京:机械工业出版社, 后解决了之前设备存在的不良问题,实现自动操作控 1996. 制运行,大幅提高了生产效率和经济价值。 收稿日期:2010—12—23 —37