问题探讨 cossTRUCTION :铅铜锌多金属矿石选矿工艺研究 巩福责 内蒙古科技大学014010 摘要:对复杂硫化矿进行铜铅锌分离研究,采用铜铅混浮,铅进一步用摇床富集提纯,获得良好的选别效果,得到铜铅锌三种合格产品。 关键词:难选铜铅锌低品位混合浮选选矿工艺 小铁山多金属矿床是我国大型铜、钳、锌矿城之一-一,矿石中含 铜是锌矿物的有效活化剂,抑制矿石中的黄铁矿采用石灰进行强抑制 2A ̄,其它药剂与选铜铅混浮一样。锌浮选采用 有铜、铅、锌、硫、金、银等多种有价元素,性质十分复杂,属难选 并调整矿浆pH值为9P矿石。白银公司选矿厂多金属选矿系统臼投产以来, 一+直采用混合 一次粗选、两次精选、一次扫选可获得较好锌精矿指标。 浮选.脱硫一亚硫酸、硫化钠法分离生产工艺,产出铜精矿、铅锌混合 精矿和硫精矿。经过多年的试验研究和生产实践,技术指标不断提 高。铅锌各项指标已接近或达到设计值,但铜指标一直较低,尤其是 铜选矿回收率与设计值相差甚远。2003年,铜、铅、锌、金、银实际 回收率分别达到6O%、8O.58%、91.16%、82.90%,铜实际回收率实现 历史最好水平。 一、矿石性质和选矿原则流程 小铁山矿矿石中主要矿物有黄铁矿、闪锌矿、方铅矿、黄铜矿, 还有少量的砷黝铜矿、毒砂、斑铜矿、磁铁矿、辉铜矿、铜兰等。脉 石矿物有石英、斜长石、绿泥石、绢云母、方解石、铁白云石、重品 石等。矿石中矿物种类多,有用矿物与脉石密切共生,嵌布粒度较 粗,可在粗磨情况下分出脉石%而主要有用的矿物之间致密镶嵌,共 生关系密切,铜、铅、锌、硫等有用矿物结晶粒度细小(特别是方铅 矿嵌布粒度小于l0微米的占10%左右),接触界线复杂,给铜矿物和 铅矿物的分离造成困难。铜矿物与闪锌矿间也存在同样问题,造成精 矿互含较高,要使有用矿物充分分离.必须进行细磨。另外,矿石中 含硫量高,矿石易于氧化变质,而且含有的~一定量的次生矿物,易生 成较多的可溶性盐,使矿物表面易于污染,导致浮选过程复杂,有用 矿物分选较困难。 二、选矿试验 该矿铜铅品位低,浸染粒度细,多种有用矿物致密共生。围内外 选矿实践表明,处理这类矿石选别指标一般鄙不高。根据探索试验和 大多数选厂的经验,采用无氰浮选混浮铜钳矿物,抑制锌矿物。然后 铜铅分离,从混浮尾矿中回收锌矿物。 1、铜铅混浮试验。通过特效药剂及选择山主佳配方,获得较好分 选效果。混浮采用丁基铵黑药与丁基黄药混用,其药效显著提高,对 铜铅银有较强的捕收能力。矿浆pH值很敏感,用石灰控制可有效抑制 硫化铁矿,水玻璃抑制石英,硫酸钎与亚硫酸钠混用可)J【l强对锌矿物 的抑制作用,起泡剂用新型松醇油12,起泡性强,泡沫稳定。 2、铜铅分离试验。众所周知,锏铅分离是一个难题,特别是处 理嵌布关系复杂、低品位这类矿石更增加了困难。铜钳混精存在大量 的过剩药剂,对分离产生不良影响,因此脱除矿物表面药剂是必不可 少的技术环节。通过多方案脱药比较,用活性炭解吸脱药,操作使用 方便,且效果明显。试验表明,采用传统的浮铜抑钳方法,曾探索过 重铬酸钾、重铬酸钾和水玻璃、重铬酸钾和硫化钠i种组合药剂抑制 铅矿物,以单独使用重铬酸钾,较好地 现铜钎有效分离,可以得到 合格的铜精矿。 3、粗铅精矿脱杂试验。锏铅分离后,铅精矿品佗只有4%左右。 经检查铅精矿含有不少锌矿物、钭《矿物、磁黄铁矿及脉石,为使钳精 矿达标,将粗铅精矿』JI】硫化钠除去残余重铬酸盐后,加硫酸和氯化钠 来活化方铅矿,再用硫酸锌和亚硫酸钠抑制锌矿物,用混药浮钳,选 别效果均不佳。只有依据粗铅精矿中的矿物密度差异而采用重选摇床 作业,可获得合格铅精矿产I;;I。 4、锌浮选试验 选铜铅后的尾矿选锌,关钟足 钟矿的活化和矿浆pI Zf ̄。硫酸 圆 立堕望 5、闭路流程试验 在铜铅部分混浮、精选分离和选锌最佳技术条件下进行综合回 收铜铅锌,并在铅精矿中回收银。试验闭路流程和试验指标分别见图 1、表1。 表:翔矗斑程试验挎篡 % {搿崤 OI,l 62.1,j j 22 l1 54 O“0l0 蜡鞲{} &l】仉婚如机0∞0 85 J :l0 钟情矿j0 0 41#{4 l诣拍’1 6朝S:I'Y 坩 。tl 65 i。孽 l “鼬∞, ’c, f l… IrT I12 司 一 一L l…… M矿 }釉e 03 O i0 t 5I 7曲'。34 lO韩 l饥∞O 2.6 0 S4 2 J I ∞蚍∞l∞ }fL}r : 目 【 Il} j£ / 广 E l… ・婚树 括{搴射裔帑.音量者2365 J ̄,/t, l 三、生产中存在的问题 … 1、混合和脱硫作业工艺条件不合理。由于混合和脱硫作业工艺 条件不合理,设备效率低!致使早抛尾硫的目的难以实现。磨矿细度 低,粒级分布不合理,铜铅锌矿物和黄铁矿及脉石不能完全单体解 离,由此采取的高钙高药浮选法导致后续的分离作业人选矿浆中的油 药过多。脱硫精选浮选机效率低,分选效果差,中矿返回量大,使铜 铅锌在硫精矿中的损失率增高。 2、分离作业效率低。(1)人选矿浆性质得不到有效改善。为 脱除进人铜与铅锌分离作业矿浆中的绝大部分黄铁矿,增加了自制 的脱水桶进行脱水脱药,但由于其沉降面积小,操作控制较难!未能 取得应有的效果;(2)分离作业药剂添加方式不完善。分离用亚硫 酸和硫化钠均属于还原性药剂,在浮选充气搅拌的环境下,易被空气 氧化而失效,生产过程中的一次添加法往往出现药效时间短的问题; (3)亚硫酸浓度低。现场烧制浓度低,造成添加量大,入选矿浆浓 度及其它药剂浓度降低,且亚硫酸浓度波动大,造成浮选过程不稳 定;(4)分离前磨矿过细,造成铅锌矿物的过粉碎,使分离浮选过 程中铜泡沫对铅锌的机械夹带量增加,恶化了分离指标;(5)分离 浮选设备浮选效率低,致使亚硫酸,硫化钠的药效不能充分发挥,浮 选产生的铜矿物泡沫不能尽早回收。 四、结语 对铜铅锌复合硫化矿进行浮一重选分离研究,采用铜铅混浮再分 离和蘑选摇床提纯铅原则流程是成功的。该流程方案适合矿石特性, 工艺简单,药剂来源广泛,流程短,指标稳定,满足环保要求,易于 生产实施,最终获得钢铅锌j种合格精矿产品,并在铅精矿中综合回 收了银,为该类型多金属矿综合回收利用开辟了新途径。 参考文献: [1】刘志彬,等.提高云南某铅锌矿回收率的选矿工艺研究[J].有色金 Yg(选矿部分),2004(3):5~8. [2]宋国顺,等.某铜铅锌多金属矿石选矿药剂的选择与工艺研究[J】. 有色矿冶,2003(6):21 ̄23. [3】 倪章元,王贤兴.新疆某难选铜铅锌多金属矿的选矿工艺研究 [J Jl矿冶工程,2003(2),30 ̄32.